今年4月,德化龍錦陶瓷公司投資40多萬元建設(shè)了一條長36米電熱隧道窯生產(chǎn)線,替代了原來用柴油作燃料的小立方窯。投產(chǎn)近三個月,不僅產(chǎn)品色釉穩(wěn)定,成品率也比原來提高了10%以上。“效益相當(dāng)明顯”,公司總經(jīng)理陳玉筆興奮地對記者說。
陶瓷是德化的支柱產(chǎn)業(yè),也是德化的名片。過去很長一段時間,德化陶瓷生產(chǎn)卻是使用木柴燒窯,那時常見的景象是陶瓷廠煙囪聳立,廠房的空地上除了一些廢棄的陶瓷外,就是一堆堆如山的木柴。上世紀(jì)80年代,德化一年要燒掉10萬立方米的木柴,也就是在這個時候,德化縣提出了“以電代柴”的發(fā)展思路,至2003年,“以電代柴”的推行,使整個德化減少水土流失面積4.7萬畝,減少二氧化碳排放量1.028億千克,陶瓷產(chǎn)業(yè)成了綠色產(chǎn)業(yè)。
后來,當(dāng)?shù)靥沾缮a(chǎn)又掀起用柴油、天然氣燒瓷的“能源革命”,但是,由于我省自身缺乏石油和天然氣資源,油氣幾乎全部由外省運(yùn)入,如天然氣就是從新疆長途運(yùn)送過來,路途遙遠(yuǎn)并且不穩(wěn)定。一遇上大宗訂單,企業(yè)有時甚至難以及時交貨。近年隨著油和天然氣的價格不斷走高,成本也隨之提升。此外,燒油燒氣溫度不好掌控,陶瓷的成品率受到影響。“2001年前后,縣小水電出現(xiàn)富余,而小水電上省網(wǎng)的上網(wǎng)定價為0.18元/千瓦時?h供電公司經(jīng)過測算,認(rèn)為如果這些電能由陶瓷企業(yè)就地消化,價格上仍然存在著0.20元/千瓦時的巨大空間。我們開始著手主動向陶瓷企業(yè)推廣使用電窯。”德化縣供電公司營銷部主任賴發(fā)強(qiáng)向記者介紹道,“我們通過與省公司協(xié)調(diào),向省物價局申請單列電價,把能源替代的消費(fèi)電價定在0.38元/千瓦時。根據(jù)市場調(diào)查,按照這個價格,每立方米瓷器的燒成成本用電能的話僅為53元,與柴油、天然氣相比較,要低二三十元左右,優(yōu)勢很明顯。目前,整個德化已經(jīng)有97條電熱隧道窯,預(yù)計(jì)年底將達(dá)到115條左右,供電公司和陶瓷企業(yè)各取所需,是市場讓我們彼此作出了選擇。”
電能是一種清潔能源,用電燒瓷,比柴油、天然氣更沒有污染,而且對窯內(nèi)溫度的控制非常精準(zhǔn)。在德化隆南陶瓷有限公司的電熱隧道窯車間,記者看到,自動控制盤上顯示著窯內(nèi)各段的溫度,黃色字體代表所需溫度,紅色字體代表窯內(nèi)溫度,兩者相差不超過5攝氏度。公司總經(jīng)理李文溪說,“這點(diǎn)溫度已經(jīng)基本上沒什么影響了,這就是使用電窯的好處,可以實(shí)現(xiàn)溫度的精確控制。自動化程度也高了,很環(huán)保,沒什么污染,工人的工作環(huán)境有了很大改善。像我們這種年產(chǎn)值1000多萬元的公司,2條50米長的電熱隧道窯,每年可節(jié)約成本20萬-30萬元,這可是純利潤。”
目前,德化共有油、氣窯爐79條(窯),如果全部替換,預(yù)計(jì)月需求電量達(dá)262萬千瓦時。面對市場的巨大誘惑,德化縣供電公司實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)掛鉤客戶制度,推廣小組成員深入企業(yè)生產(chǎn)一線,幫助客戶確定能源選擇方案,解決用電過程中的各類問題。
不過,電熱燒瓷的最高溫度在1200攝氏度以內(nèi),用于工藝陶瓷的生產(chǎn)是比較適合的,溫度再高,發(fā)熱元件的壽命,燒瓷成本都將受到影響。面對這些難題,縣供電公司也正與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作,聯(lián)合攻關(guān)高溫電燒制技術(shù)。事實(shí)上,不少陶瓷企業(yè)目前的做法是,1200攝氏度以內(nèi)用電熱燒,再高的溫度則加入少量天然氣混燒,這樣,既可以滿足生產(chǎn)需要,成本的控制也比較理想。