燃油輥道窯經(jīng)油改氣后,由于受到原有設(shè)備的限制,燒成成本偏高。經(jīng)過對該輥道窯分析,發(fā)現(xiàn)窯內(nèi)擋火墻位置、數(shù)量以及燃燒器的設(shè)置(排布)不盡合理。
1、窯內(nèi)擋火墻的改造
原擋火墻(見圖1)多達數(shù)十道,造成燃燒產(chǎn)物難以排出,燒成帶壓力太大,輥棒上下溫差過大,致使產(chǎn)品上翹。為解決此問題,加大了窯頭排煙風(fēng)機的排出量,能耗指標達2.38MJ/kg瓷;之后對窯爐擋火墻位置及尺寸進行了改造(見圖2),預(yù)熱帶增加了燒嘴,窯頭排風(fēng)機開至改造前的一半,產(chǎn)品生產(chǎn)正常,能耗指標降至2.17MJ/kg瓷。
由此可以看出,擋火墻位置及尺寸的不合理,窯頭排煙風(fēng)機排煙量的增加,增大了熱耗。通常燃燒產(chǎn)物必須與排煙量相匹配,且有足夠的燃氣量助燃風(fēng)量才能保證其燒成制度及壓力制度正常;如果排煙量過大,將會影響窯爐燒成帶和預(yù)熱帶的壓力制度,甚至?xí)绊懹行蓭У拈L度及燒成制度,使能耗增加。
2、安裝亞高速燒嘴
此輥道窯原來安裝的是渦流燒嘴,在生產(chǎn)過程中其火焰長度、燒嘴調(diào)節(jié)比均受到限制,預(yù)熱帶燒嘴經(jīng)常發(fā)生熄火現(xiàn)象,在水平方向,產(chǎn)品釉面色差、磚坯尺寸誤差問題普遍存在。改造后全部換成了亞高速燒嘴,并在此基礎(chǔ)上增設(shè)了4對燒嘴,過去存在的問題均得到了明顯的改善,改造后的燒嘴燃燒在整個窯內(nèi)空間進行,為空間燃燒,形成透明火焰,燃燒產(chǎn)物的流動速度加快,混合均勻,加熱效果非常好。另外,安裝亞高速燒嘴后,輥道窯燒成帶和預(yù)熱帶可以相對比較靈活地分段控制窯壓,不致造成熱氣外溢和冷空氣吸入,有利于熱工控制和操作;同時,燃氣管網(wǎng)壓力的變化和窯外溫度對燃燒的影響也不敏感。預(yù)熱帶采用熱負荷比較低的燒嘴,由于亞高速燒嘴調(diào)節(jié)幅度比較大,可以減少燃氣量和助燃風(fēng)量,保持燃氣與空氣的適宜配比,維持燃氣的合理燃燒,保持火焰具有一定的剛性且不漂浮,這樣,整條輥道窯熱效率都得以提高,能耗成本大大降低。
3、調(diào)整空氣系數(shù)
對于輥道窯來說,在進磚量一定和條件下,窯溫T受天燃氣流量ln、空氣流量lg以及空氣系數(shù)α等的影響,空氣系數(shù)α=1.05~1.10。該窯爐所配套的助燃風(fēng)機為9~19.5,6A,11kw,調(diào)整前風(fēng)機處于全開啟狀態(tài),粗略估算其空氣過剩系數(shù)在1.8以上,后對此風(fēng)面逐步進行調(diào)整,同時對窯頭排煙風(fēng)機的排煙量進行調(diào)整。當(dāng)助燃風(fēng)機閥門調(diào)至原開啟量的一半,排煙風(fēng)機調(diào)至原開啟量的五分之二時,能耗指標降到大約1.96MJ/kg瓷,此時輥道窯窯壓達到最佳狀態(tài),窯頭冷空氣吸入量也降到最小,在排煙引入干燥器后能得到進一步利用。由此可見,通過調(diào)整空氣系數(shù),在提高燃燒溫度,降低氮氧化物的同時,排煙量大大減少,熱能的浪費也大大減少,進一步提高了節(jié)能效果。
4、改造結(jié)果
通過此次改造,能耗指標由大于2.38MJ/kg瓷降到小于1.96MJ/kg瓷,節(jié)約能耗約18%;在以后的生產(chǎn)運行當(dāng)中,產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率提高近20%,煙氣余熱得到進一步的利用,節(jié)能效果顯著,企業(yè)的經(jīng)濟效益得到明顯提高。